
只要肯钻研,,,步伐总是有的。。。。人类在一直的前进,,,我们针织行业也不破例,,,从手摇机到全自动电脑横机,,,生产装备的立异厘革,,,极大缓解了生产瓶颈,,,为行业注入全新动力。。。。那么是不是说有了这些先进的电脑机,,,我们就可以坐享其成、高枕无忧了??????谜底虽然不是,,,越是先进的机械,,,越需要有想法的人来操作,,,方能做到人机合一。。。。来看看必发bifa实践案例吧。。。。
去年公司接到客户一款单层领多个色间色款衫。。。。按以前做法,,,领位只能抽假领做钑骨,,,制品效果不佳,,,会拉低整件衫的层次。。。。我们思量过领位分边织,,,但电机不敷纱嘴做不了,,,客人又不接受领加元筒包,,,一时陷入逆境。。。。岂非没有别的步伐了吗??????厥后经由各人一起研究,,,决议用分边织法,,,织片到领位时从左边先织几转,,,再到右边织几转,,,云云循环2次就可以做到要求的领深。。。。接纳此种要领只是多打几个结头,,,无须增添纱嘴,,,还可以镌汰裁剪毛损,,,客人对制品效果十分知足。。。。
再好比,,,衫脚罗纹回缩力大,,,特殊是做开胸款,,,胸贴近衫脚罗纹中会缩入,,,影响整件衫的雅观(如图一)。。。。经研究试验,,,我们发明织片时只须在衫脚罗纹近胸帖边1 1/2寸位做缩针就可以改善此问题。。。。
各人都知道现在做打明折(也叫工字折)时,,,能用电机织的都会用电机原身织出。。。。可是一样平常电机最多只能做深度1寸的折,,,凌驾1寸的折用缝盘做,,,费工时不说还次品率高。。。。这个问题我们也举行研究探讨,,,找到解决步伐——凌驾1寸的折可先做缩针再打折,,,就可以解决折深缺乏的问题了。。。。
以上案例在一样平常中尚有许多,,,工艺改善并不是什么高科技,,,但若是你没有深入研究还真想不出来。。。。想步伐的历程总是有点苦、有点土,,,但每一次有好的点子想出来,,,都会有满满的成绩感,,,迫缺乏待想和各人一起分享,,,这也许就是思索立异的魅力所在吧!