在加入必发bifa工业培训中心第39期轮训班结业后事情的这一个月里,,,,,,,内训课程的IE工业工程学及外训的精益生产,,,,,,,理论课程的生产改善要领时刻盘旋在我的脑中,,,,,,,时刻指引着做为治理层的我,,,,,,,怎样用最好最有用的要领去指引车间生产。。。。。这个月的事情中,,,,,,,指引手工编蝴蝶结的生产的一起一连改善,,,,,,,让我深深体会此次培训的学习效果是何等适用于下层生产,,,,,,,用现实生产效果来体现学以致用的施展。。。。。
一、IE七大手法应用
接到78000个手工蝴蝶结的使命,,,,,,,因数目大货期短,,,,,,,且都是纯手工生产,,,,,,,刚试生产时,,,,,,,“怎样以更有用的手工手艺来完成生产”是我和班组治理的主要指导事情。。。。。凭证IE七大手法思绪,,,,,,,我们做了第一次改善:
1.行动改善:因做蝴蝶结的原质料是丝带,,,,,,,较硬,,,,,,,打完蝴蝶结后,,,,,,,带仔尾会成八字形,,,,,,,完全不是蝴蝶的尾形,,,,,,,外观不美,,,,,,,以是必需要用补衣针手工加针牢靠带仔尾形,,,,,,,改善前的思绪是带仔尾左右各加针五针,,,,,,,一小时只完成10个。。。。。能否再有提升效率的要领吗???我们细细视察发明,,,,,,,加针是控制蝴蝶带尾形的,,,,,,,在这十针当中捉住那主要的两针能拉住即可,,,,,,,以是从十针减到两针,,,,,,,效率提高50%,,,,,,,每小时多做5个。。。。。
2.防错法:蝴蝶是有尺寸控制要求的,,,,,,,原来试时尺寸画线在桌上量,,,,,,,很是禁止易控制,,,,,,,会巨细及是非误差,,,,,,,后使用文件夹皮做成裁好尺寸的模具,,,,,,,让员工在模具上做防错。。。。。
3.五五法解决瓶颈:重大的数目会让补衣工严重梗塞,,,,,,,思量应用五五法原则,,,,,,,在统一车间较好调配职员,,,,,,,剖析工序,,,,,,,一组绑形状,,,,,,,一组加针。。。。。
二、IE指导的一连改善
在一星期的生产历程中,,,,,,,我们一直在关注提高效率要领的一连改善,,,,,,,从IE的动改法及人机配正当再次指导我们思绪,,,,,,,我们再一连改善了两点:
1.动改法指引模具改良:原来做这个蝴蝶模具的宽度尺寸是控制蝴蝶带仔尾的尺寸,,,,,,,但在长度和下半段模具双方是不影响蝴蝶带仔尺寸的,,,,,,,我们注重发明了工人在做时,,,,,,,面积太大及两尖直角容易影响手拿效率,,,,,,,易刮手又不易拿,,,,,,,就思量把两直角剪成半圆,,,,,,,这样面积镌汰也易拿,,,,,,,虽然只是小小的改良,,,,,,,但操作起来很随手。。。。。
2.人机配正当指引我们人和辅助工具配合:在手工生产历程中发明,,,,,,,因做的蝴蝶结较量小。。。。,,,,,,在绕形状最后一趟时,,,,,,,蝴蝶带仔已成短式收尾,,,,,,,且在最后一个行动用手绕过带仔不易绕,,,,,,,因面积较大带仔短,,,,,,,我们做了一根用有包皮的不易刮莎的电线来做辅助工具,,,,,,,用勾的方法取代手绕的行动,,,,,,,虽然只是一个小小的改善,,,,,,,但提高百分十五的效率,,,,,,,员工也喜欢用。。。。。
除此之外,,,,,,,精益生产课的目视化看板治理,,,,,,,已在我车间学以致用运行,,,,,,,虽然还没有条件用电子板看板,,,,,,,但我们购置了两块明确板,,,,,,,挂在车间最显眼的位置,,,,,,,用差别的颜色和心情来分清,,,,,,,生产目的目视化看板及员工品控评选目视化看板,,,,,,,虽然才运行一个月,,,,,,,其效果让我们治理层更能清晰的目视化实时跟进进度,,,,,,,让员工更能相互推进和监视。。。。。
总之,,,,,,,IE运用及精益生产说简朴也简朴,,,,,,,你要明确它的理论思绪,,,,,,,它潜在在各个角落里需要有心者去挖掘,,,,,,,只要专心去视察去发明,,,,,,,你会发明一个小小的动改对提高效率后的本钱控制有何等可观!在后续生产中我将继续再温习所学课程,,,,,,,使用理论思绪指引我们一起再一连改善!